www.91com環保科(kē)技有限公司2013/7/16
(1)脫氣
當上遊臥螺離心機裝(zhuāng)置操作不正常,引起酸性水中攜帶大量輕烴時,下遊酸性水汽提裝置(zhì)的原料水罐可能因此(cǐ)引起設(shè)備損壞甚至爆炸等事故,從安全考慮(lǜ)應設置脫氣設施(shī)臥螺。脫氣罐通常為臥式,布置在框(kuàng)架上,臥螺離心機脫氣後的酸性水可(kě)自流到(dào)除油(yóu)器及(jí)原料水罐。
(2)脫油
酸性水帶油會破壞(huài)汽提(tí)塔內的氣-液平衡,造成操作絮亂,直(zhí)接影響產品(pǐn)質量。勝利煉油(yóu)廠實驗表明,當進塔酸(suān)性水中含油大於200mg/L時,在等壓條件下,塔底溫度降(jiàng)低(dī)5~10度,氨氮、硫化物脫除率下降10%~20%或更(gèng)高。
為保證長期臥螺離心機周期運(yùn)轉,並穩定產品質(zhì)量,要求進塔原料水中含油量小於50mg/L。以前各廠多數僅采用大罐重(chóng)力沉降的除油設施,實驗證明沉降(jiàng)時間大於35h,水中(zhōng)含油量可小於100mg/L。由於大罐占地麵積大,為(wéi)節約占地,又強化除油效果,一般將除油(yóu)器與大罐聯合使用,近年來有多種除油器(qì),經生產驗證,以上海中舟環保工程(chéng)設備(bèi)有限公司生產的DYF型油水分離器作為除油(yóu)器,效果較好。但有焦化裝置酸性水(shuǐ)時,由於焦化粉的堵塞問題,故不宜采用該種型號的除油器。
上(shàng)海石化股份有限公司煉化部酸性水汽提裝置,采用除油器與大罐相聯合的工藝(yì)流程,酸性水臥螺離心機除油(yóu)器選用DYF-50型油水分(fèn)離器,該分離器由旋流腔、斜板腔(qiāng)和粗粒化腔組成,具有三級分油功能,經一年(nián)多的生產驗(yàn)證,其除油能(néng)力較強,出水中油含量(liàng)(不計乳化油)均保持在20mg/L以下(xià)。由於該油水分離器需要一定壓降,故工藝流程中酸(suān)性水脫氣後,先經除油器,再自流至大罐沉(chén)降。大罐數量一般需兩個以上,第一個罐作為沉降罐,第二個罐作為緩衝罐(guàn),兩個罐連串操作,為保持第一個(gè)罐液麵(miàn)穩定,罐內(nèi)應(yīng)設置防止水流(liú)擾動的內構件,並且(qiě)兩個罐以∩型管相連接。臥螺離心機及大部分出的油均自流至(zhì)地下汙油罐。
(3)除焦粉(fěn)
焦化裝置排放的酸(suān)性水,經常攜帶焦粉,可引起酸性水汽提裝置踏(tà)板(bǎn)結焦及浮閥、換熱器等(děng)設備和管線堵塞(sāi),嚴重影響裝置平穩操作及產品質(zhì)量。因此對焦化裝置來(lái)的酸性水,尤其要(yào)注意破(pò)乳及過濾,以減(jiǎn)少水中含油的焦(jiāo)粉(fěn)數量。
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